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F46聚合反應(yīng)釜溫度智能控制設(shè)計(jì)及應(yīng)用

發(fā)布日期:[ 2013年7月17日 ] 共閱[ 3231 ]次

前言

聚合產(chǎn)品質(zhì)量控制很其復(fù)雜,產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)反應(yīng)條件非常敏感,投料、升溫、恒溫中的任何一個(gè)環(huán)節(jié)都有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量,因此聚合產(chǎn)品生產(chǎn)采取閉環(huán)控制很困難,聚合釜運(yùn)行參數(shù)的高度非線性、產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法實(shí)時(shí)在線測(cè)量、聚合產(chǎn)物的目標(biāo)函數(shù)難以獲取等都是控制中的難點(diǎn)。本文首先分析了聚合反應(yīng)釜的工藝特點(diǎn),根據(jù)間歇操作聚合釜造成的工藝條件不確定的問(wèn)題提出了采用分段切換控制的方法,在聚合反應(yīng)的不同階段根據(jù)其反應(yīng)特點(diǎn)采用相應(yīng)的智能控制方法。該方案在原有DCS控制系統(tǒng)中通過(guò)SCX編程語(yǔ)言實(shí)現(xiàn),實(shí)際運(yùn)行的結(jié)果表明,智能控制方案對(duì)聚合溫度的控制明顯優(yōu)于原有PID方案,其穩(wěn)定情況和溫度很調(diào)都符合工藝要求。

工藝背景

F46聚合反應(yīng)釜工藝流程,控制反應(yīng)溫度的冷水閥和蒸汽閥位于反應(yīng)釜體側(cè)面。聚合反應(yīng)過(guò)程從工藝上劃分可分為升溫階段、恒溫過(guò)渡階段、恒溫反應(yīng)階段、反應(yīng)結(jié)束降溫階段。根據(jù)工藝要求,反應(yīng)溫度的控制精度應(yīng)為±1℃左右。由于本對(duì)象聚合反應(yīng)屬于放熱過(guò)程,且在高溫狀態(tài)下,反應(yīng)更加劇烈,為保證安全生產(chǎn),原則上在恒溫反應(yīng)階段,蒸汽閥一直處于關(guān)閉狀態(tài),溫度調(diào)節(jié)通過(guò)控制冷水閥來(lái)實(shí)現(xiàn)。

F46聚合反應(yīng)溫度控制中的主要問(wèn)題及其解決方案

2.1 F46聚合反應(yīng)溫度控制中的主要問(wèn)題

F46聚合過(guò)程的聚合釜采用間歇式操作,由于無(wú)法對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè),故將反應(yīng)釜內(nèi)溫度作為控制產(chǎn)品質(zhì)量的主要指標(biāo),一般聚合過(guò)程分為升溫、過(guò)渡、恒溫反應(yīng)、降溫4個(gè)階段,反應(yīng)釜溫度通過(guò)往夾套中注入的蒸汽和冷卻水來(lái)控制,反應(yīng)裝置控制采用DCS集散控制系統(tǒng),雖然可以對(duì)反應(yīng)過(guò)程中的過(guò)程量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,但原有控制方案采用傳統(tǒng)的PID控制,無(wú)法克服聚合對(duì)象的非線性、大時(shí)滯造成的很調(diào)問(wèn)題,其聚合釜溫度控制效果如圖2所示,溫度測(cè)量值波動(dòng)約為溫度設(shè)定值±5℃之間;同時(shí)原有控制方案的自動(dòng)化程度較低,人工操作比重很大,對(duì)操作人員的操作水平要求高,勞動(dòng)強(qiáng)度比較大。由于操作人員的水平差異,產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)好時(shí)壞,合格率低,經(jīng)常出現(xiàn)溫度嚴(yán)重很標(biāo)或停釜現(xiàn)象,產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益受到嚴(yán)重影響。

2.2 F46聚合反應(yīng)溫度控制的解決方案

聚合釜的溫度是整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中較主要的控制參數(shù),如果聚合溫度很出一定的偏差,就會(huì)影響產(chǎn)品的質(zhì)量。因此,只有將釜溫控制在工藝要求的范圍內(nèi),才可以保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行。

在整個(gè)過(guò)程中,由于聚合反應(yīng)的復(fù)雜性和難以在線測(cè)量反應(yīng)物的組分,因此,對(duì)間歇聚合反應(yīng)器的控制從根本上來(lái)說(shuō)就是對(duì)反應(yīng)溫度的控制。結(jié)合 F46聚合的工藝特點(diǎn),可以把聚合釜的溫度控制分為:升溫、過(guò)渡、恒溫反應(yīng)和降溫4個(gè)階段。針對(duì)每個(gè)不同階段采取不同的控制方案,具體介紹如下。

2.2 .1升溫階段

在加入水、單體以及各種助劑后,用蒸汽把聚合釜內(nèi)混合物料升到一定的溫度,以引發(fā)聚合反應(yīng)。這一階段的主要作用是通過(guò)夾套循環(huán)水加熱升溫通過(guò)釜壁傳熱將聚合釜內(nèi)的物料溫度升至工藝要求的反應(yīng)溫度控制點(diǎn)。實(shí)際上在升溫的過(guò)程中物料已開始反應(yīng),這時(shí)生成的聚合物往往分子量偏低,這是應(yīng)該避免的,因此,這一階段的關(guān)鍵點(diǎn)是以較快的速度升至要求的反應(yīng)溫度,減小聚合度的散布。使聚合釜內(nèi)溫度迅速接近反應(yīng)設(shè)定溫度,這樣既縮短了反應(yīng)周期,又提高了聚合釜的利用率。為了實(shí)現(xiàn)快速達(dá)到反應(yīng)溫度,也可以將加入聚合釜內(nèi)的水先預(yù)熱到接近目標(biāo)溫度。

2.2 .2過(guò)渡階段

從關(guān)閉蒸汽到釜內(nèi)溫度升到反應(yīng)的設(shè)定溫度,這一階段稱為過(guò)渡階段。這個(gè)階段需要使釜內(nèi)物料溫度快速、平穩(wěn)地升到設(shè)定溫度??刂聘獌?nèi)溫度的上升速度與設(shè)定的反應(yīng)溫度曲線保持一致。在這一階段,由于釜內(nèi)物料溫度接近反應(yīng)溫度控制點(diǎn)時(shí),已經(jīng)是放熱反應(yīng),為防止反應(yīng)熱的滯后效應(yīng)引起的溫度過(guò)度上升,關(guān)鍵點(diǎn)是如何實(shí)現(xiàn)升溫吸熱和聚合放熱的平滑過(guò)渡。同時(shí),過(guò)渡階段還有一個(gè)目的是用循環(huán)冷卻水將夾套內(nèi)的蒸汽置換出去,使夾套溫度降到某一適當(dāng)溫度,以滿足反應(yīng)釜從夾套加熱轉(zhuǎn)換為將釜內(nèi)熱量向夾套內(nèi)冷卻介質(zhì)傳遞。過(guò)渡階段中聚合釜溫度及夾套溫度的變化對(duì)整個(gè)聚合反應(yīng)期間的溫度控制精度及平衡度有相當(dāng)大的影響。

2. 2. 3恒溫反應(yīng)階段

當(dāng)釜內(nèi)溫度達(dá)到聚合設(shè)定溫度以后,一直到出料為止稱為恒溫反應(yīng)階段。在這一階段,要求平穩(wěn)地轉(zhuǎn)移聚合反應(yīng)過(guò)程中所釋放的反應(yīng)熱,保證聚合溫度的控制精度。這個(gè)階段的主要目標(biāo)是使釜內(nèi)溫度穩(wěn)定在聚合反應(yīng)的設(shè)定溫度附近,溫度波動(dòng)小于土l℃。此外,由于在聚合反應(yīng)過(guò)程恒溫階段釜內(nèi)壓力和釜內(nèi)溫度是非線性的,釜內(nèi)的壓力是隨釜內(nèi)壓力和釜內(nèi)溫度是非線性的,釜內(nèi)的壓力是隨釜內(nèi)溫度變化而變化的,它的變化規(guī)律與溫度滿足一定的關(guān)系。且壓力對(duì)釜內(nèi)反應(yīng)狀況的響應(yīng)要比溫度快,在方案設(shè)計(jì)上把釜壓作為一個(gè)前饋量補(bǔ)償?shù)酱?jí)回路的輸出端。分程控制閥門的開度與輸出關(guān)系如圖3所示。

由于聚合釜溫度是一個(gè)純滯后、大慣性的控制對(duì)象,在恒溫階段PID串級(jí)調(diào)節(jié)中,由于積分作用是消除余差的,也就是說(shuō),只要有偏差,就會(huì)不斷地積分。而聚合反應(yīng)過(guò)程中會(huì)長(zhǎng)期存在較小的偏差,這樣積分就容易飽和造成過(guò)調(diào)。實(shí)踐證明,所提方案在聚合控制中十分有效。

2 .2 .4降溫階段

反應(yīng)后期,當(dāng)轉(zhuǎn)化率達(dá)到70%以上時(shí),反應(yīng)器內(nèi)釜壓開始下降,反應(yīng)速度迅速降低,這時(shí)需要加入終止劑終止反應(yīng),同時(shí)關(guān)閉熱水閥,打開冷水閥進(jìn)行聚合釜降溫處理。

智能控制器設(shè)計(jì)及實(shí)施效果

該智能控制方案實(shí)際應(yīng)用的結(jié)果表明所采用的智能控制方案對(duì)聚合溫度的控制明顯優(yōu)于原有PID 方案,其穩(wěn)定情況和溫度很調(diào)都符合工藝要求。分段切換控制解決了對(duì)反應(yīng)質(zhì)量影響較大的初期溫度振蕩問(wèn)題,大大減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,并提高了整個(gè)系統(tǒng)的操作質(zhì)量,具體的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及實(shí)際運(yùn)行效果如下。

3.1升溫自動(dòng)控制

自動(dòng)升溫過(guò)程中一直存在關(guān)閉蒸汽時(shí)間點(diǎn)問(wèn)題,人工控制的情況下,由于經(jīng)驗(yàn)問(wèn)題,可能會(huì)過(guò)早關(guān)閉蒸汽,導(dǎo)致反應(yīng)釜升溫不足而進(jìn)行二次升溫,反應(yīng)效率降低;由于觀測(cè)不及時(shí)也可能導(dǎo)致升溫過(guò)度,夾套和反應(yīng)釜溫度很高,從而可能很過(guò)安全界限,導(dǎo)致生產(chǎn)事故。對(duì)此,采用基于專家知識(shí)的控制方案來(lái)解決,根據(jù)反應(yīng)釜內(nèi)測(cè)量溫度與升溫設(shè)定溫度之差,依據(jù)經(jīng)驗(yàn)和實(shí)際對(duì)象的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,來(lái)得到相應(yīng)的蒸汽閥開度。

在方案設(shè)計(jì)中,升溫設(shè)定值可以通過(guò)人工在線修改,同時(shí)還需要設(shè)置手/自動(dòng)切換開關(guān),從而在工藝條件發(fā)生改變或者安全需要時(shí),控制系統(tǒng)能夠及時(shí)調(diào)整而不影響生產(chǎn)。

升溫自動(dòng)控制效果如圖4所示。

3.2恒溫過(guò)渡控制

對(duì)于恒溫過(guò)渡階段而言,此時(shí)的聚合反應(yīng)還處 于初步階段,反應(yīng)并不劇烈,放熱很少,反應(yīng)釜溫度 對(duì)冷卻介質(zhì)非常敏感。對(duì)于恒溫過(guò)渡階段經(jīng)常出現(xiàn) 的夾套溫度下降過(guò)快或者下降緩慢造成的內(nèi)溫很調(diào)問(wèn)題,經(jīng)過(guò)改進(jìn)后果取了變夾套溫度設(shè)定值的單回路串級(jí)切換控制方案,這種設(shè)計(jì)既避免夾套溫度下降太快造成釜溫下降,又可以將夾套溫度快速降到適當(dāng)溫度,保證釜溫快速平穩(wěn)地過(guò)渡到設(shè)定的反應(yīng)溫度。

3.3恒溫反應(yīng)控制

恒溫反應(yīng)階段,聚合反應(yīng)開始時(shí)隨著反應(yīng)的進(jìn)行放出大量的熱,溫度越高則反應(yīng)越劇烈,放熱越多,放熱越多則溫度越高,這個(gè)過(guò)程是一個(gè)不平衡的過(guò)程。對(duì)于恒溫反應(yīng)階段的問(wèn)題,設(shè)計(jì)了專用智能控制器,控制器能夠根據(jù)溫度偏差和偏差變化率及時(shí)調(diào)整控制器的參數(shù).有效地抑制了溫度的很調(diào)和振蕩。恒溫反應(yīng)階段的溫度基本控制在±l℃偏差內(nèi),恒溫反應(yīng)控制效果如圖5所示。從而明顯提高力產(chǎn)品質(zhì)量。

結(jié)論

根據(jù)聚合反應(yīng)不同階段的特點(diǎn),設(shè)計(jì)r基于智能控制的控制方案,其中針對(duì)聚合反應(yīng)升溫階段的特點(diǎn)設(shè)計(jì)了升溫結(jié)束節(jié)點(diǎn)自動(dòng)控制方案,在恒溫過(guò)渡階段設(shè)計(jì)了變?cè)O(shè)定值單回路一串級(jí)控制,對(duì)于恒溫反應(yīng)階段設(shè)計(jì)了專用智能控制器。通過(guò)新控制方案與原有方案在各個(gè)反應(yīng)階段的控制效果比較表明,新的控制方案解決了原有控制方案下存在溫度控制波動(dòng)犬的問(wèn)題,獲得了滿意的工藝精度,并顯著提高了控制系統(tǒng)的自動(dòng)化程度。

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