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低壓反應釜失穩(wěn)原因分析及整改措施

發(fā)布日期:[ 2013年7月16日 ] 共閱[ 2802 ]次

1、前言

2012年7月的一天,我們接到油田一化工廠的通報,報告說他們那里4臺并排擺放的反應釜在使用過程中,發(fā)生不同程度的筒壁內(nèi)陷,不敢再用,廠方請求我們對設備進行鑒定檢驗,確認該設備是否還能繼續(xù)使用, 并分析事故原因,避免該事故的再次發(fā)生。

二、事故概述

1、反應釜的主要參數(shù)和設計依據(jù)

該反應釜為立式結(jié)構(gòu), 圈座支撐。介質(zhì)為混合液體物料,工作壓力 ≤ 0.01MPa, 工作溫度≤ 100度,材質(zhì)為Q235-A,制造日期1989年2月。反應釜內(nèi)徑2600mm ,高度為6500mm 。

2、事故經(jīng)過

現(xiàn)場我們對4臺設備的缺陷位置進行了檢測測量,4臺設備都有不同程度的凹陷變形, 其中較大的一臺變形量為400×380×52mm,較薄處僅為3mm,已不能再使用。該批設備正常的生產(chǎn)工藝過程是:混合物料放入反應釜后, 物料在反應釜內(nèi)反應,為防止物料在反應過程中升壓升溫,在生產(chǎn)過程中, 邊反應邊進行釜外壁噴淋冷卻水冷卻。反應完成后,釜底排料。一個生產(chǎn)周期完成后,需對反應釜進行清洗消毒,具體的做法就是將蒸汽通入反應釜內(nèi),控制蒸汽壓力不很過0.01MPa,關(guān)閉所有閥門,殺菌十分鐘后,排出蒸汽冷凝水,反應釜自然冷卻后待用。操作人員在操作過程中,誤操作,在消毒過程中,將噴淋冷卻水閥門打開,致使反應釜內(nèi)壁大面積內(nèi)凹,使得該批設備部分報廢。

三、失穩(wěn)原因分析

在正常使用情況下,反應釜處于常壓狀況。根據(jù)GB150—89《鋼制壓力容器》設計標準,按正常情況下,采用6mmQ235-A鋼板制做,完全滿足強度要求。

此次釜體失穩(wěn)是由于誤操作造成的,釜外壁噴淋冷卻水,使得釜內(nèi)蒸汽迅速冷卻。壓力急速下降,在很短的時間內(nèi)釜內(nèi)形成真空,釜體承受外壓。而此時釜體的臨界外壓根據(jù)計算可知在0.036MPa。如果是真空容器,其設計外壓按0.1MPa計,而此時的設計外壓大于釜體臨界外壓很多, 因此,釜體承受不了形成真空時的外壓,從而失穩(wěn)。臨界外壓計算:

罐體簡體名義厚度S=6mm

厚度附加量C=C1+c2=2.5mm

C1一鋼板厚度負偏差0.5mm

C2一鋼板腐蝕余量2mm

筒體有效厚度s1=s—C=3.5mm

罐體筒體外徑D=D1+2S=2612mm

D1一簡體內(nèi)徑2600nun

筒體計算長度L=H+1/3h1 =6592mm

H一一筒體高度H=6500mm

h1一由(JB/T4737—95)查表的h1=275mm

系數(shù)L/D=6592/2612=2.5

系數(shù)D/s.=2612/3.5=746

系數(shù)A查參考文獻h-0.00017

系數(shù)B查參考文獻B=27

許用外壓[P]=B/D/S.=0.036MPa

四、整改措施

為保證設備安全運行,我們根據(jù)現(xiàn)場的實際情況和查資料計算得知,可采取如下整改措施:

1、除一臺不能修理報廢外,其他3臺設備可按設備筒體形狀做一模板,采取局部加熱的方式進行頂復,使其凹陷處進行復位;

2、加強職工隊伍建設,定期對職工進行考核評比,擇優(yōu)上崗,加強管理,嚴禁誤操作;

3、采用自動連鎖裝置,在人工誤操作的情況下,設備不動作,避免人工操作的失誤;

4、增設加強圈,縮短筒體計算長度,增加容器剛度。經(jīng)計算,像這種尺寸的反應釜, 需增設沿外壁一周的整體加強圈兩個,均勻安置。

五、結(jié)束語以上整改措施投資少,見效快,廠方根據(jù)我們提的建議,對其他幾臺反應釜進行了修理、改造,通過這些措施的實施,設備運行良好,類似事故未再發(fā)生。

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